一、事故概況
2023年2月5日14時11分,淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司(以下簡稱淮南礦業(yè)集團)顧橋煤礦(以下簡稱顧橋煤礦)1名操作人員在1315底抽巷掘進工作面迎頭帶式輸送機用自移機尾(以下簡稱自移機尾)操縱閥組處啟動乳化液泵時,被乳化液泵組件(蓄能器殼體和先導閥)擊中頭部,經(jīng)搶救無效于2月12日11時10分死亡,直接經(jīng)濟損失120.03萬元(不含事故罰款)。
二、事故發(fā)生經(jīng)過
2023年2月5日早班,開拓一區(qū)101隊當班出勤31人,其中機電班出勤11人,生產(chǎn)班出勤20人。5時30分,當班副隊長花緒保主持召開生產(chǎn)班班前會,安排副班長豆俊飛帶領(lǐng)胡淮南、唐為喜、龍升俊、何清文、孫超負責迎頭支護,李軍操作綜掘機,畢勇、樊明真操作帶式輸送機,彭漢元等5人負責材料運輸,張軍、陳華超配合,王傳軍等4人負責質(zhì)量標準化工作。6時,機電副隊長王新四主持召開機電班班前會,安排馬瓊檢修綜掘機和自移機尾,其余人員負責檢修帶式輸送機及電氣設(shè)備。
7時50分,生產(chǎn)班人員到達1315底抽巷掘進工作面進行交接班、完成退綜掘機、更換截齒、清理矸石、前移自移機尾等工作。10時至13時40分完成截割、支護第一循環(huán)作業(yè),隨即副班長豆俊飛安排綜掘機司機準備下一循環(huán)截割作業(yè)。14時11分,花緒保走到自移機尾準備對機尾進行調(diào)偏,14時11分47秒,啟動乳化液泵,14時11分50秒,蓄能器發(fā)生爆炸。附近的王新四、豆俊飛聽到爆炸聲先后趕到現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)花緒保坐在底板上,背靠巷幫的管路,鼻孔有血,安全帽脫落。王新四、豆俊飛等人立即使用風筒布制作簡易擔架抬運傷者升井送醫(yī)院治療。
2月12日11時10分,傷者經(jīng)搶救無效死亡。
三、事故發(fā)生的原因
(一)原因分析
1.乳化液泵液壓系統(tǒng)產(chǎn)生超過60MPa的高壓。
(1)乳化液泵電機啟動后,泵站液壓系統(tǒng)產(chǎn)生壓力,壓力達到卸載閥調(diào)定壓力(≤35MPa)時,卸載閥未卸載;壓力持續(xù)上升到安全閥開啟壓力(39MPa)時,安全閥也未能開啟。
(2)經(jīng)合肥通用機電產(chǎn)品檢測院有限公司對事故安全閥進行檢驗,測試壓力升至50MPa時,安全閥仍未開啟。
(3)事故現(xiàn)場泵站耐震壓力表(量程60MPa)在無壓狀態(tài)時指針停留在9MPa,沒有歸零。
(4)經(jīng)合肥通用機械研究院特種設(shè)備檢驗站有限公司試驗,同廠家同型號高壓軟管(許用工作壓力54MPa)端部的球閥密封處在75MPa時出現(xiàn)泄漏;同廠家同型號蓄能器液壓爆破試驗中當壓力升至97MPa時,蓄能器閥端密封處泄漏。
2.蓄能器被破壞。
乳化液泵啟動后液壓系統(tǒng)產(chǎn)生超過60 MPa的過高壓,超出蓄能器殼體自身可承受的壓力,進而殼體產(chǎn)生塑性變形,導致蓄能器支承環(huán)進液口閥體拉脫,連接高壓管接頭脫裂,殼體卸壓后氣囊爆裂,殼體飛出。
(二)直接原因
自移機尾操作人員啟動乳化液泵時,卸載閥、安全閥未動作,液壓系統(tǒng)產(chǎn)生超出蓄能器可承受的高壓,導致支承環(huán)、進液口閥體拉脫,殼體飛出,撞斷卸載閥的先導閥,擊中操作人員頭部。
(三)間接原因
1.乳化液泵站液壓系統(tǒng)壓力達到卸載閥調(diào)定壓力時,卸載閥未卸載。
2.乳化液泵站液壓系統(tǒng)壓力持續(xù)上升至安全閥開啟壓力時,安全閥未開啟。
3.生產(chǎn)廠家未按照協(xié)議要求派員到礦進行技術(shù)服務(wù),未對礦自移機尾乳化液泵站檢修人員進行專門培訓,自移機尾安裝結(jié)束后未共同驗收,《乳化液泵站使用說明書》中沒有卸載閥、安全閥等安全設(shè)備維護保養(yǎng)內(nèi)容。
4.現(xiàn)場安全管理不到位。操作人員未對自移機尾乳化液泵管路連接等進行檢查,未設(shè)置警戒,開啟乳化液泵前未進行安全確認。
5.安全培訓教育不到位。礦自移機尾乳化液泵檢修人員未接受設(shè)備廠家檢修維護專門培訓,對乳化液泵卸載閥、安全閥等安全設(shè)備檢查內(nèi)容不熟悉。
(四)事故類型
經(jīng)分析認定,該起事故為機電事故。
(五)事故性質(zhì)
經(jīng)調(diào)查認定:這起事故是一起因自移機尾乳化液泵啟動后,卸載閥、安全閥未動作,液壓系統(tǒng)產(chǎn)生過高壓,蓄能器殼體飛出,撞斷卸載閥的先導閥,擊中操作人員頭部的生產(chǎn)安全責任事故。
四、事故防范和整改措施
(一)優(yōu)化自移機尾液壓控制系統(tǒng)。配套乳化液泵站采用先進可靠的壓力控制方式,有效消除泵站液壓系統(tǒng)高壓帶來的風險;合理匹配泵站卸載閥、安全閥、蓄能器等壓力控制系統(tǒng)關(guān)鍵元部件的壓力參數(shù),確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定可靠運行;嚴格按照國家有關(guān)標準,正確選擇蓄能器安裝位置和方向,確保牢固、可靠、安全;采取遠控等操作手段,確保自移機尾操作安全。
(二)加強設(shè)備安裝使用維護。生產(chǎn)廠家和使用單位要嚴格履行技術(shù)協(xié)議和合同。生產(chǎn)廠家對卸載閥、安全閥等安全設(shè)備使用、維護保養(yǎng)以及可能危及人身安全的警示要在產(chǎn)品使用說明書中做出明確規(guī)定,對設(shè)備檢查和管理人員開展專門培訓。使用單位進一步規(guī)范設(shè)備驗收制度及程序,明確各管理層級設(shè)備質(zhì)量驗收職責,完善設(shè)備檢修制度及操作規(guī)程,確保安裝調(diào)試驗收及巡檢、周期性檢修檢測到位,對安全設(shè)備要按照國家標準和設(shè)備使用說明進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng),及時消除隱患。
(三)強化風險辨識和隱患排查。加強對自移機尾配套乳化液泵站潛在風險的辨識和隱患排查,對設(shè)備特性進行學習研究,提升風險認知和辨識能力;自移機尾使用和生產(chǎn)單位共同對乳化液泵站配套的卸載閥、安全閥、蓄能器等安全設(shè)備進行全面排查,建立臺賬,對不符合規(guī)定的立即更換或停止使用,采取有效的防范措施,保證安全可靠,防止同類事故發(fā)生。
(四)加強帶壓設(shè)備安全培訓。加強帶壓設(shè)備入井驗收、安裝調(diào)試、操作使用、檢修維護等環(huán)節(jié)人員的培訓,設(shè)備使用單位應邀請生產(chǎn)廠家對設(shè)備操作、檢修和管理人員進行專門培訓,掌握設(shè)備基本原理、完好標準、驗收規(guī)范、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)要求及安全風險,切實提高安全意識及使用維護保養(yǎng)水平。
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